許多工業(yè)部門存在煤磨系統(tǒng)。原煤在磨機(jī)中一邊磨細(xì),一邊烘干,成品煤粉由氣體帶出磨機(jī),并以氣固分離設(shè)備收集。磨機(jī)尾氣含塵濃度很高,傳統(tǒng)的收塵工藝設(shè)有三級(或兩級)收塵設(shè)備,有的系統(tǒng)由于阻力高,還須設(shè)置兩級風(fēng)機(jī)。收塵流程因此變得復(fù)雜,普遍存在著污染嚴(yán)重、安全性差、能耗高、故障多、運(yùn)轉(zhuǎn)率低等弊病。“防爆、節(jié)能、高濃度煤粉袋式收集器”將煤粉收集和氣體凈化兩項功能集于一身,能夠直接處理從磨機(jī)排岀的高含塵濃度氣體,從而以“一級收塵、一級風(fēng)機(jī)”的新流程取代“三級收塵、兩級風(fēng)機(jī)”的傳統(tǒng)流程,煤磨系統(tǒng)的流程得以簡化,革除了傳統(tǒng)流程的諸多弊端。
高濃度煤粉袋式收集器的清灰氣源,應(yīng)優(yōu)先采用氮?dú)?。若無氮?dú)鈿庠?,也可采用壓縮空氣。但應(yīng)充分脫除壓氣中的水和油,并防止脈沖噴吹裝置漏氣。
煤磨系統(tǒng)流程的變化如圖1所示。
煤磨系統(tǒng)簡化的最重要意義在于大幅度提高了系統(tǒng)的安全性。原有多級除塵器,每臺除塵器都有若干卸灰閥;為連接多臺卸灰閥,又需水平輸灰設(shè)備。而每臺卸、輸灰設(shè)備都是潛在的煤粉爆炸源。國內(nèi)外的統(tǒng)計資料表明,多數(shù)粉塵爆炸事故發(fā)生在粉塵收集、分離、轉(zhuǎn)運(yùn)、儲存等設(shè)備。煤磨系統(tǒng)所屬設(shè)備大幅度減少,無疑使整個系統(tǒng)的安全性相應(yīng)提高。
新技術(shù)的應(yīng)用使煤磨系統(tǒng)的運(yùn)轉(zhuǎn)率大幅度提高。此前煤磨系統(tǒng)眾多設(shè)備中的任何一臺出現(xiàn)故障都迫使煤磨系統(tǒng)停機(jī)。流程簡化、設(shè)備減少使運(yùn)轉(zhuǎn)率顯著提高,生產(chǎn)成本下降。
某煉鐵廠煤磨系統(tǒng)的高濃度袋式收集器主要規(guī)格和參數(shù)列于表1